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印染園區(qū)污水處理廠工藝改造與運(yùn)行

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-8-21 10:07:41

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  湖北省漢川市某印染產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的污水處理廠,以該企業(yè)印染廢水以及周邊部分生活污水為處理對(duì)象,原設(shè)計(jì)處理量為16000t/d。在目前日趨嚴(yán)格的環(huán)境政策下,該園區(qū)印染企業(yè)廢水排放量自2011年呈逐年降低趨勢(shì),使得實(shí)際排放量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)排放量。此外,近年來(lái)仿真絲的興起和印染整理技術(shù)的提升,該印染園區(qū)企業(yè)大量使用PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質(zhì))、新型助劑等,大量難降解有機(jī)污染物進(jìn)入廢水中。由于企業(yè)污水處理設(shè)備的老化和未及時(shí)更新,其處理后的排水很難滿足當(dāng)?shù)毓芫W(wǎng)來(lái)水要求(COD≤200mg/L),使得該園區(qū)污水處理廠實(shí)際廢水進(jìn)水水質(zhì)遠(yuǎn)大于其原設(shè)計(jì)進(jìn)水值。再者,該污水廠處理設(shè)施簡(jiǎn)陋,部分工段的設(shè)備老化陳舊,未能得到更新,處理廢水能力下降,已不能滿足現(xiàn)有污水廠處理水量、水質(zhì)的要求。因此迫切需要對(duì)該污水處理廠進(jìn)行工藝升級(jí)改造,以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。

  根據(jù)園區(qū)印染企業(yè)的實(shí)際廢水排放情況,考慮未來(lái)的水量波動(dòng),對(duì)該污水處理廠進(jìn)行工藝改造,并對(duì)主要構(gòu)筑物、工藝參數(shù)以及技術(shù)經(jīng)濟(jì)成本等幾個(gè)方面進(jìn)行了研究,使改造后的出水水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn),以期為同類型污水處理廠的廢水處理以及提標(biāo)改造提供工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

  1工程概況

  1設(shè)計(jì)水量、進(jìn)出水水質(zhì)以及實(shí)際水質(zhì)

  該污水處理廠原設(shè)計(jì)水量為16000t/d,該污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)、實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

  表1進(jìn)出水水質(zhì)

  由表1可知,污水廠現(xiàn)有處理工藝可保證NH4+-N、TN、TP三個(gè)指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。但是印染企業(yè)所排出的廢水中COD遠(yuǎn)高于原工藝設(shè)計(jì)進(jìn)水值(COD≤200mg/L),且所排出廢水可生化性差,使得最終出水COD無(wú)法滿足排放要求。因此,重點(diǎn)以COD為考察指標(biāo),完成該污水處理廠的工藝改造和建設(shè),以滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。

  2污水處理廠工藝系統(tǒng)的改造方案

  根據(jù)該污水廠廢水水質(zhì)、水量、原有工藝設(shè)施以及排放標(biāo)準(zhǔn)要求等實(shí)際情況,決定在原有工藝設(shè)施的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,將高級(jí)氧化段的臭氧氧化替換為類Fenton氧化,出水經(jīng)斜管蜂窩填料沉淀池沉淀以及濾布濾池過(guò)濾后排放,具體改造前后的工藝流程如圖1所示。本期改造規(guī)模為5000t/d,其中,工業(yè)印染廢水水量為3000t/d,周邊生活污水水量為2000t/d。

  由圖1可知,對(duì)污水處理廠工藝改造主要從三個(gè)方面進(jìn)行:(1)預(yù)處理段改變混凝條件和更換混凝劑,提高混凝預(yù)處理效果;(2)生化段增加污泥回流,保證水解酸化池污泥濃度和活性,同時(shí)向活性污泥氧化池中投加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)以保證微生物的新陳代謝,提高生化處理效果;(3)深度處理段將高級(jí)氧化段的臭氧氧化替換為類Fenton氧化,更有效更徹底去除難降解COD。

  預(yù)處理段

  燒杯實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),采用氫氧化鈣將該污水處理廠進(jìn)水pH控制在8.0~8.5,然后控制硫酸亞鐵和聚丙烯酰胺(PAM)的投加質(zhì)量濃度分別為200、3mg/L,可獲得最佳混凝效果;在實(shí)際廢水處理過(guò)程中,可較快形成大且穩(wěn)定的礬花,沉淀時(shí)間短,出水濁度低,水質(zhì)清澈透明。表2為聚合氯化鋁(現(xiàn)有污水處理廠預(yù)處理段混凝池所用藥劑)和硫酸亞鐵對(duì)該污水處理廠廢水的處理效果,結(jié)果顯示,以硫酸亞鐵為混凝劑,PAM為助凝劑,氫氧化鈣為pH調(diào)節(jié)劑,混凝處理效果較佳。

  表2絮凝劑使用條件及處理效果

  生化段

  (1)水解酸化池。原有的工藝中,由于水解酸化效果不理想,不能迅速降解有機(jī)物,部分難降解的大分子物質(zhì)沒(méi)有被降解為小分子物質(zhì),廢水可生化性差,以致生化段出水COD居高不下。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察、測(cè)試發(fā)現(xiàn)水解酸化池跑泥現(xiàn)象嚴(yán)重,尤其是在下雨天,因此,為了盡快提高水解酸化池污泥濃度和活性,設(shè)置污泥泵定期將污泥從二沉池回流至水解酸化池進(jìn)行污泥補(bǔ)充,污泥回流比為50%。水解酸化池采用脈沖式,共有兩個(gè)水解酸化池,有效容積870m3,停留時(shí)間為3.87h。

  (2)活性污泥氧化池。由于污水處理廠進(jìn)水的可生化性極差且氮、磷等營(yíng)養(yǎng)元素缺乏,不利于活性污泥的生長(zhǎng),因此不僅保留了在該池前端引入生活污水的混合方式,而且還需向活性污泥氧化池中投加適合濃度的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)來(lái)保證活性污泥的新陳代謝,同時(shí)保證出水氮磷達(dá)標(biāo)。尿素和磷酸二氫鉀的投加質(zhì)量濃度分別為90、24mg/L。氧化池有效容積2610m3,水力停留時(shí)間為6.96h,控制DO為2~4mg/L。

  深度處理段

  原有工藝采用臭氧氧化法對(duì)二沉池不達(dá)標(biāo)出水進(jìn)行深度處理,此法對(duì)色度去除十分有效,但COD降解能力低,最終出水COD為97.55~122.60mg/L,不能滿足排放要求(COD≤50mg/L)。這是因?yàn)樵谒芤褐校粞跄軆?yōu)先與烯烴、供電子基團(tuán)(如酚、苯胺和多環(huán)芳烴等活性芳香結(jié)構(gòu))、有機(jī)硫化物和去質(zhì)子化胺類等反應(yīng),但礦化能力較差,只是把復(fù)雜的染料大分子轉(zhuǎn)化為小分子,不能徹底降解去除有機(jī)物,且有可能生成具有潛在致癌作用的醛類和溴酸鹽。此外,臭氧的處理成本(耗電量20kW˙h/kg)與投加量成正比,去除1mgCOD需消耗臭氧1~3mg,成本高昂,不適用于處理高濃度的有機(jī)廢水。具體聯(lián)系污水寶或參見(jiàn)http://www.jianfeilema.cn更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  相對(duì)于臭氧氧化法,F(xiàn)enton氧化法對(duì)印染廢水中的染料去除非常有效,因?yàn)镠2O2在催化劑亞鐵離子存在下能生成氧化能力很強(qiáng)的羥基自由基(˙OH)。

  但是Fenton氧化法在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中存在pH適用范圍窄(必須是酸性環(huán)境),對(duì)反應(yīng)設(shè)備的防腐蝕要求偏高;H2O2利用率低,易殘留;亞鐵投加量大,污泥產(chǎn)量高,污泥處置費(fèi)用高昂等問(wèn)題。為此筆者采用一種基于新型氧化劑(由過(guò)氧化氫酶、過(guò)硫酸鹽、還原型谷胱甘肽等復(fù)合而成)的類Fenton氧化替代臭氧氧化法,能在亞鐵鹽催化作用下快速、持續(xù)釋放多種類自由基,包括羥基自由基(˙OH)、硫酸根自由基(SO42-)等,快速將有機(jī)物質(zhì)氧化成CO2,反應(yīng)條件較為寬松,可操作性強(qiáng),無(wú)過(guò)氧化氫殘留的問(wèn)題,處理成本低,亞鐵投加量低,污泥產(chǎn)量少。通過(guò)小試得出了基于類Fenton氧化法的最佳控制條件:控制pH在4~6,硫酸亞鐵投加質(zhì)量濃度為120mg/L,新型氧化劑投加質(zhì)量濃度為165mg/L,再用氫氧化鈣進(jìn)行中和(控制pH在7.5~8.0),最后添加陰離子PAM進(jìn)行助凝,PAM投加質(zhì)量濃度為1.0mg/L。在最優(yōu)條件下處理實(shí)際廢水,出水COD平均去除率可達(dá)96.75%,出水水質(zhì)滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

  2改造后的主要構(gòu)筑物、設(shè)備及工藝參數(shù)

  經(jīng)改造后的主要構(gòu)筑物、設(shè)備及工藝參數(shù)如表3所示。

  表3改造后的主要構(gòu)筑物、設(shè)備及工藝參數(shù)

  3運(yùn)行效果及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

  1運(yùn)行效果

  該工程于2016年8月份開(kāi)始運(yùn)行。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的調(diào)試運(yùn)行后,系統(tǒng)處理效果穩(wěn)定,出水指標(biāo)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)系統(tǒng)各單元進(jìn)行為期三個(gè)月的取樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn),在進(jìn)水COD為864~1476mg/L下,預(yù)處理段、生化段、類Fenton氧化池出水COD分別為223.82~523.73、223.82~523.73、21.66~48.35mg/L,COD平均去除率分別為69.53%、75.50%、96.75%。

  2效益分析

  藥劑費(fèi)用

  (1)初沉混凝。硫酸亞鐵、氫氧化鈣、PAM分別按300、700、20000元/t計(jì),投加質(zhì)量濃度分別為200、60、3mg/L,費(fèi)用為0.06+0.042+0.06=0.162元/t。

  (2)活性污泥氧化池。尿素和磷酸二氫鉀分別按2000、7000元/t計(jì),投加質(zhì)量濃度分別為90、24mg/L,費(fèi)用為0.18+0.168=0.348元/t。

  (3)類Fenton氧化。硫酸亞鐵、新型氧化劑、氫氧化鈣、PAM分別按300、1500、700、20000元/t計(jì),投加質(zhì)量濃度分別為120、165、37.5、1mg/L,費(fèi)用為0.036+0.25+0.026+0.02=0.332元/t。

  則藥劑合計(jì)0.162+0.348+0.332=0.842元/t。

  動(dòng)力費(fèi)

  項(xiàng)目總裝機(jī)容量約為300kW,運(yùn)行負(fù)荷為209kW,耗電量為167kW˙h,工業(yè)園區(qū)電費(fèi)按0.75元/(kW˙h),廢水處理量按5000t/d計(jì),則動(dòng)力費(fèi)167×24×0.75÷5000=0.6元/t。

  人工費(fèi)用

  污水處理廠運(yùn)行全職員工以9人計(jì),人均工資按3000元/月計(jì),則人工費(fèi)用3000÷30×9÷5000=0.18元/t。

  其他費(fèi)用

  其他費(fèi)用包括自來(lái)水費(fèi)和污泥運(yùn)輸費(fèi)兩部分。自來(lái)水費(fèi)和污泥運(yùn)輸費(fèi)分別按0.1、0.04元/t計(jì),其他費(fèi)用合計(jì)0.14元/t。

  綜上所述,水處理費(fèi)用總計(jì)0.842+0.6+0.18+0.14=1.762元/t。

  項(xiàng)目改造運(yùn)行期間,實(shí)際費(fèi)用遠(yuǎn)低于原有工藝運(yùn)行費(fèi)用(約4元/t),隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定,后續(xù)處理的加藥量可適當(dāng)調(diào)整,有進(jìn)一步優(yōu)化空間。

  4結(jié)論

  (1)污水廠進(jìn)水COD為864~1476mg/L,原有工藝最終出水COD為120~150mg/L,出水無(wú)法達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)提標(biāo)改造,采用以混凝初沉+A/O+類Fenton氧化為主體工藝處理該廢水,取得了良好的處理效果,最終出水COD為21.66~48.53mg/L,出水指標(biāo)優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。

  (2)初沉混凝池改用硫酸亞鐵為混凝劑,COD平均去除率69.53%,具有可較快形成大且穩(wěn)定的礬花,沉淀時(shí)間短,出水濁度低,水質(zhì)清澈透明等優(yōu)勢(shì)。

  (3)深度處理改用基于新型氧化劑的類Fenton氧化法,出水COD平均去除率96.75%,具有反應(yīng)條件相對(duì)寬松、處理成本低、無(wú)殘留、產(chǎn)泥量少等優(yōu)勢(shì)。

  (4)設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用主要包括藥劑費(fèi)、電耗和人工費(fèi)用三部分,以及自來(lái)水費(fèi)和污泥運(yùn)輸費(fèi),經(jīng)提標(biāo)改造,該工藝廢水處理成本為1.762元/t,遠(yuǎn)低于原有工藝運(yùn)行費(fèi)用。

  (5)本工程的實(shí)施調(diào)試以及穩(wěn)定運(yùn)行表明,改造后的工藝具有高效、簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)等諸多優(yōu)點(diǎn),能夠解決類似于湖北漢川某印染園區(qū)污水處理廠廢水處理不達(dá)標(biāo)的難題。(來(lái)源:谷騰環(huán)保網(wǎng) 作者:劉亞琴)

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