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氣浮工藝如何應用在煉油廢水中

中國污水處理工程網 時間:2018-4-4 16:52:38

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

  石油化工企業的煉油廢水水量波動大,水質波動頻繁,污染物成分復雜,其中含有大量的石油類、酚類、氨氮及硫化物等。由于煉油廢水具有易乳化、難降解、可生化性差的特點,因此處理起來難度較大。錦西石化分公司采用隔油—氣浮—曝氣—A/O工藝對煉油廢水進行處理,可有效的去除石油類、有機物、氨氮和揮發酚等。

  煉油廢水的水量水質

  錦西石化分公司排放的煉油廢水水量平均為500m3/h,大部分來自生產裝置的塔、罐、油水分離器等的排水,一部分來自生活污水。

  工藝流程

  含油廢水首先經過機械格柵攔截大塊雜物,經粗隔油池揀油后,再經提升泵房提升至調節除油罐。除油罐對廢水中的污油和固體顆粒均有一定的去除作用。除油罐的出水自流進入氣浮除油階段,該階段分為兩級,一級采用渦凹氣浮,二級采用部分回流加壓溶氣氣浮。廢水通過以上物化處理后,基本完成除油任務,同時有20%~30%的有機污染物也得到去除,隨后進入生化處理階段。在生化處理階段,廢水首先進入合建式曝氣池,通過微生物的氧化分解,去除一部分有機物。COD、揮發酚等指標在一定程度上得到降低。曝氣池出水COD基本控制在300~600mg/L,揮發酚控制在10mg/L以下,為接下來的A/O工藝的二段生化處理階段提供良好的預處理條件。A/O工藝為深度處理階段,進一步去除COD和NH3-N。

  主要構筑物設計及控制指標

  粗隔油池

  粗隔油池用于去除污水中的浮油及固體顆粒。油珠上浮于水面,通過刮油刮泥機集中到集油管內,排至集油井中,然后通過揀油泵送至污油罐進行回收。粗隔油池共6座,單池尺寸為22.5m×4.5m×4.5m,鋼混結構,廢水停留時間為2h,出水中的油降至80mg/L以下。具體聯系污水寶或參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

  調節除油罐

  調節除油罐一方面起到了穩定廢水水質及水量的作用,另一方面在罐內設置了旋流除油設施,可將廢水中的浮油和固體顆粒初步分離出來。污油浮于液面,通過收油管線回收至集油井。懸浮雜物沉于罐底,可通過一定的措施排出罐體,送至“三泥”處理裝置濃縮外運。調節除油罐共1座,單罐有效容積為10000m3,HRT為13~15h。廢水通過調節除油罐后含油量降至60mg/L以下。

  一級渦凹氣浮池

  一級氣浮池采用渦凹曝氣機進行曝氣,目的是進一步去除水中浮油及懸浮物。渦凹氣浮系統主要由曝氣區、氣浮區、刮渣系統及排水系統等幾部分組成。廢水首先進入裝有渦凹曝氣機的曝氣區,該區曝氣機通過底部中空葉輪的快速旋轉形成一個真空區,使水面上的空氣通過中空管道抽送至水下,并在底部葉輪快速旋轉產生的三股剪切力下粉碎成微氣泡,微氣泡在上升過程中與廢水中的含油絮凝體顆粒粘附在一起,到達液面后依靠這些微氣泡支撐和維持在水面上形成浮渣,通過刮渣機刮入污泥收集槽,凈化出水由溢流槽排出[3]。一級氣浮池共2座,出水含油可降至20mg/L以下。

  二級溶氣氣浮池

  二級氣浮采用部分污水回流加壓溶氣氣浮,即將曝氣池一部分出水加壓至0.38~0.4MPa后回流進入溶氣罐,然后帶壓的廢水連同帶壓的空氣再次進入氣浮分離段,通過壓力釋放器將壓力廢水轉變為水和微細氣泡混合物,細小而分散的氣泡粘附廢水中經混凝劑凝聚的分散微細油粒和懸浮物形成絮體漂浮物浮出水面,進而從污水中分離出來,浮渣通過刮渣機刮入污泥收集槽,凈化出水由溢流槽排出。二級氣浮池共6座,出水含油量可降至15mg/L以下。

  合建式曝氣池

  合建式曝氣池集曝氣池與沉淀池于一體,利用活性污泥法對含油廢水進行處理。池內提供一定水力停留時間,通過鼓風機供風滿足好氧微生物所需要的氧量以及污水與活性污泥充分接觸的混合條件,分解水中的各類有機質,從而有利于下一步A/O工藝進行。曝氣池在來水有機負荷高時,能夠對下一段生化處理起到抗水質沖擊的作用,能有效去除對微生物生長影響較大的揮發酚類。曝氣池共10間,單間容積850m3,出水揮發酚可降至15mg/L以下。

  A/O生化池和生化沉淀池

  A/O生化處理流程分兩段串聯運行,第一段為缺氧段,第二段為好氧段。缺氧池出水進入好氧池。

  缺氧池內DO控制在0.5~1.0mg/L。好氧池采用鼓風機向池內送氣,使DO保持在6~7mg/L。根據來水水質情況調整好C,N比,一般硝化液回流量控制在200%,污泥回流比控制在100%~200%。自養菌以水體中的有機物作為養料,將好氧池水中溶解態的有機物和有毒、有害物質無機化或穩定化,將氨氮氧化為硝態氮。混合液回流進入缺氧池,在異養菌的作用下進行反硝化反應,消耗硝酸根和有機物碳源,將硝態氮還原為氮氣從水中釋放出來,最終達到同時去除有機物和氨氮的作用。A池容積15164m3,O池容積43800m3,A/O池的HRT為26h。生化沉淀池2間,單間容積為3650m3,HRT為3h,其出水COD可降至50mg/L以下,氨氮幾乎為零。

  混凝反應池和混凝沉淀池

  向混凝反應池中投加絮凝劑,使水中膠體粒子以及微小懸浮物在水流攪動和絮凝劑的架橋作用下,通過吸附架橋和沉淀網捕等機理,聚集成大的絮體,從而被迅速分離沉降。向絮凝反應池中加絮凝劑,絮凝的過程在混凝反應池中進行,沉降過程在混凝沉淀池中完成。混凝反應池1間,容積為112m3,混凝沉淀池2間,單間容積為1592m3,總的HRT為1.5h。

  (1)錦西石化分公司采用隔油/兩級氣浮工藝,有效去除了油污染,保證了進入生化段的油含量小于15mg/L,為下一步的生化處理創造有利條件。

  (2)曝氣池作為一段生化處理,起到了抗水質沖擊作用,有效去除揮發酚,保證了生化二段的A/O系統進水平穩,這就保證了后續工段對COD的較高去除率。

  (3)A/O系統作為二段生化處理,由于系統較大,微生物種類繁多,水力停留時間長,微生物通過自身的氧化分解去除有機物,在進行亞硝化反應過程中亞硝化菌以有機物作為碳源,因此對COD具有較高的去除能力。

  (4)A/O系統對NH3-N具有較高的去除能力,這是由于污泥停留時間長使世代周期長的的硝化菌得以富集,從而保證了系統良好的硝化效果和抗NH3-N沖擊能力。

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