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加工高硫原油污水處理工藝

中國污水處理工程網 時間:2015-5-3 9:30:45

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

隨著原油需求量的不斷增加,原油產量相對不足,世界能源供應日趨緊張,高硫原油(S%>2.5%)的開發和利用受到世界各國的重視〔1〕。僅中國石化 2010 年進口高硫原油就達7 000 萬t,占全年原油加工總量的33%。由于高硫原油的含硫量很高,在其加工過程中會產生高濃度污水,對后續污水處理系統造成沖擊,降低生化處理效果。目前我國石化企業解決這一問題的方法是將高硫原油與其他含硫/低硫原油混煉(混合后S 質量分數<2.5%)〔2〕,以減小污水中的硫化物、COD、氨氮等,便于后續生化處理。但并不能從根本上解決問題,因此,筆者對A 煉油廠單獨加工加拿大西部原油(以下簡稱“加西原油”)(S 質量分數為3.87%)期間產生污水進行分析,并對其處理工藝進行討論,為大規模加工高硫原油的污水處理提供依據。

A 煉油廠在加工加西原油之前,主要加工旅大原油,加西原油性質較旅大原油有較大區別,本著最大化利用現有污水處理系統的原則,使加西原油加工期間產生高濃度污水達標外排,根據污水的性質對污水處理工藝及運行參數進行了適當調整與完善。

1 原油性質的比較
 
A 煉油廠加工原油主要為重質原油,A 煉油廠加工的旅大原油和加西原油主要性質如表 1 所示。

由表 1 可見,A 煉油廠加工的加西原油具有API 度低、含硫量高、酸值高的特點,屬于高硫高酸重質原油。因此,以其加工期間產生的污水作為研究對象,為單獨加工高硫原油產生污水的處理提供依據。

2 加西原油污水的性質與處理工藝
 
2.1 污水性質分析
 
由于加西原油含硫質量分數高達3.87%,A 煉油廠產生的含硫污水可能會對生化池造成沖擊,因此含硫污水在進污水處理場前經過酸性水汽提,將污水中的硫化物和氨氮轉化為H2S、NH3 氣體。處理后的含硫污水與其他污水進入調節罐混合后,再進入污水處理系統。下面對混合污水的性質進行分析。

2.1.1 污水的pH、硫化物、氨氮、含油量
 
加西原油加工期間產生污水性質由圖 1 所示。

圖 1 加西原油加工期間產生污水性質  

由圖 1 可見,加工加西原油期間產生污水:

(1)pH 波動較大,而且大于旅大原油加工期間污水的pH,部分超過了進水pH 6~9 的標準。這主要是因為加西原油硫含量很高,在塔頂“三注”中增加了氨的注入量。

(2)硫化物前后期波動較大,最大高達136.8 mg/L,而最低僅為0.047 mg/L。這是因為加工中后期加開了酸性水汽提裝置,將含硫污水中的硫化物轉化為H2S 氣體,使得污水中的硫化物降低。

(3)氨氮較小,主要是因為加西原油含氮量較小,此外酸性水進行汽提后,含硫污水中的氨氮部分轉化為NH3 氣體,使得污水中的氨氮小于100 mg/L 的進水標準。

(4)含油量較低,遠小于污水進水含油質量濃度不大于500 mg/L 的標準。

2.1.2 污水的COD
 
加西原油加工期間產生污水COD 變化情況如 圖 2 所示。

由圖 2 可見,加西原油加工期間污水中COD 波動較大,而且部分污水中COD 超過了1 200 mg/L 的進水水質標準。

污水中COD 反映了水中受還原性物質污染的程度,煉化企業廢水中無機還原性物質的含量相對較小,主要為石油類、有機溶劑等〔3, 4, 5, 6〕。A 煉油廠加工工藝較為簡單,產品較少,將污水中含油物質作為石油或重油考慮,通過計算可知平均含油量對COD 的貢獻約為295~423 mg/L,占COD 的39.21%~56.20%。由此可以看出,雖然污水中含油量較小,但是其對 COD 的貢獻較大,可以通過去除污水中的石油類物質降低COD。

 

圖 2 加西原油加工期間產生污水COD 變化情況 

綜上所述,加西原油加工期間,在加開酸性水汽提裝置的前提下,產生污水pH 較大、硫化物含量低、氨氮含量低、含油量低、COD 高,其中石油類對 COD 的貢獻較大。

2.2 處理工藝流程及措施
 
A 煉油廠污水處理場采用目前石化企業普遍采用的“老三套”工藝———“隔油、浮選、曝氣”的處理工藝。污水處理場處理工藝流程如圖 3 所示。其中,黑色加粗部分為處理加西原油加工產生污水新增的工藝和措施。

為了確保污水處理場外排水達標排放,在現有污水處理場設施的前提下,采取了一系列措施:(1)含硫污水經污水汽提處理。為避免污水處理場進水水質硫化物含量超標,含硫污水先經過污水汽提裝置,將其中的硫化物部分轉化為H2S,減小混合后污水的硫化物含量。

(2)增大HCl 投加量。加西原油加工期間污水 pH 較大,在隔油池和氣浮池按40 kg/月投加質量分數為31%的HCl 調節污水pH 接近于中性。

(3)增加絮凝劑投加量。加西原油加工初期污水有明顯黑色懸浮物,因而在溶氣氣浮池增加PAC (聚合氯化鋁)投加量1 050 kg/月、PAM(聚丙烯酰胺)投加量102.5 kg/月。

 

圖 3 污水處理場流程示意  

(4)增加生化池葡萄糖投加量。加西原油加工期間污水污染物濃度高,廢水可生化性不高,因此向生化系統投加葡萄糖給污泥提供營養物質,提高污泥活性。后期因廢水濃度過高,導致生化系統污泥有厭氧酸化現象,故通過增加葡萄糖投加量975 kg/月,為污泥馴化提供充足的營養,使污泥逐漸恢復活性。

(5)生化系統投用蒸汽伴熱系統。由于加西原油加工期間氣溫降低,為使生化系統的溫度盡量保持最佳溫度,保證污泥的活性最高,因此開啟污水處理場的蒸汽系統,使溫度維持在25~30 ℃。

2.3 污水處理場的運行及處理效果
 
2.3.1 污水處理工藝的運行
 
本工程主體工藝為A/O 生化處理,因此啟動時主要考慮生化池的運行。啟動初期,采用緩慢增大混合污水混合比馴化生化池的接種污泥。馴化初期,生化池出水有明顯黑色懸浮物,增大隔油池和氣浮池絮凝劑投加量,生化池增大葡萄糖的投加量,并且維持生化池溫度為25~30 ℃,使污泥活性保持在最佳狀態。隨著生化池污泥的馴化,處理系統運行穩定, COD 去除率達到90%以上。

生化池馴化過程中,監測到的COD 變化情況如 圖 4 所示。

 

圖 4 加西原油加工期間生化池運行情況 

由圖 4 可見,在馴化初期生化池COD 隨著進水 COD 增高而增高,隨著運行趨于平穩,生化池COD 逐漸降低,COD 去除率維持在90%左右,最高達 94%,說明生化池污泥馴化效果良好,污水處理系統運行平穩。

2.3.2 處理效果
 
污水在經過生化池厭氧好氧生化處理,進入二沉池沉淀,通過監測池實時監測達標后,外排市政污水管網,加西原油加工期間外排水水質分析如圖 5 所示。

 

圖 5 污水處理場外排水水質分析  

3 結論
 
(1)加西原油API 度低、硫含量高、酸值高,屬于高硫高酸重質原油。

(2)加工加西原油產生污水pH 較大、硫化物含量低、氨氮含量低、含油量低、COD 高。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

(3)加工加西原油產生污水含油量低,但其對COD的貢獻較大,可以通過增大絮凝劑的投加量,去除污水中石油類物質達到降低COD 的目的。

(4)通過增開酸性水汽提裝置、生化系統投加蒸汽,并且增大HCl、絮凝劑、葡萄糖投加量,可保證處理場正常運行,使加工加西原油產生的污水全部達標排放。

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