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如何將制藥廢水處理做到零排放

制藥廠運行期間會產生大量廢水,且構成十分復雜,包含非常多的有機污染物,無法快速實現生物降解對于制藥廢水處理的方法比較多樣化,例如混凝沉淀生物處理等現如今,人們對于環境保護提出了非常高的要求,所以制藥廢水處理與回用也成為相關人員關注的焦點,地方環保局也對制藥廠廢水零排放提出了要求鑒于此,使用合適的技術工藝實現制藥廢水零排放這一要求非常必要

 

1背景介紹

位于鄱陽湖流域,2016年出現氮磷富營養化現象,在此之后有關部門便提出了氮磷生產廢水零排放的規定制藥廠在之后的作業過程中,廢水必須深度處理,實現其循環利用與零排放的目標要達到這一目標,該制藥廠使用普通生化法處理氮磷有機廢水,但是所獲得的效果不理想,但是如果采用膜法處理卻會引發膜污染問題經過研究之后,采用凝沉淀反滲透生化三效蒸發器這種組合型工藝,獲得了非常顯著的效果

 

2制藥廢水情況分析

2.1水量與水質

上述案例中的制藥廠排放廢水水質特點為:有機物濃度氮磷含量高,可生化性特征良好水質指標如下:CODmg/L-19000BOD5mg/L-1450TPmg/L-18TNmg/L-1)某制藥廠45SSmg/L-1400;電導率(μS·cm-14000pH6~9,設計處理水量是每天400t處理之后回用水水質要求如下:CODmg/L-140TPmg/L-10.01TNmg/L-10.04SSmg/L-11;電導率(μS·cm-1200pH6~8

2.2廢水情況分析方法

COD測定BOD測定SS測定pH測定電導率測定總氮測定分別使用重鉻酸鉀法5日培養法重量法玻璃電極法電導率儀法以及堿性過硫酸鉀紫外分光光度法[1]分析與檢出限0.06mgL,總磷檢測使用過硫酸鉀消解——鉬酸銨分光光度法,檢出限0.02mgL

2.3操作基本流程

經分析發現廢水污染物所包含元素,即有機物和氮磷等氮磷有機物有非常高的濃度采集廢水后必須以pH調整其濃度,并且摻加藥品進行混凝與沉淀,出水之后重新調整pH值,直到其顯示為中性,將其放置缺氧池和膜生物反應池當中,發揮生物代謝這一作用,消除有機物與氮磷使用保安過濾器和RO系統完成出水的深度處理,最終所得淡水可直接回用

2.4分析應用設備與設施

2.4.1調節池

調節池主要作用是負責收集儲存生產廢水,建筑結構為鋼混凝土結構,內襯FRP,有效容積是315m3水力停留時間是

24h[2]2.4.2pH調整池在廢水中摻入堿,使pH可以調整到合適數值,有效容積是8.0m3,水力停留時間是0.5h

2.4.3混合池

池中加入混凝劑后使用機械進行攪拌,確保污染物能夠以混凝劑作為凝聚核心,再利用水解與吸附等作用將比較大的顆粒物凝結混合池的有效容積是8.0m3,水力停留時間是O.5h

2.4.4缺氧池

缺氧基礎上,廢水內大分子有機物會通過微生物水解酶的降解作用,使其成為小分子物質,如此一來可以提高可生化性同時,缺氧條件下反硝化細菌會繼續生存繁殖,可以達到脫氮這一效果,有效容積為150m,水力停留時間是12h

2.4.5MBRMBR池主要包括膜組件膜機架膜出水泵膜反洗泵鼓風機PLC自控系統清洗加藥系統其中,MBR膜組件是偏氟乙烯材質中空纖維膜,膜孔徑是0.25+0.35m,膜通量是104L/(m2·h),最大跨膜壓差是80kPa處理規模設計為12.8h,并且24h不間斷運行,有效容積是310m3,水力停留時間為24h

2.4.6中間水池

之前幾個處理結束之后,廢水會被排放到中間水池進行儲存,中間水池有容積為10m3PE水箱2臺提升泵,水力停留時間是0.7h[3]

2.4.7保安過濾器

保安過濾器這一設備可以去除濁度1度的細小微粒,符合之后相關操作工序對于進水提出的要求保安過濾器內設置了m過濾器,負責截擋過濾器穿透物,RO膜內放置了大流量折疊式濾芯,單只濾芯處理量是35m,濾芯數量為3

2.4.8RO系統

RO系統主要涉及到一級與二級RO系統其一,一級RO系統內有RO膜元件膜殼高壓泵加藥系統以及濃水箱等RO膜元件是聚酰胺抗污染反滲透膜,其處理規模為13m3h,且24h不間斷運行,整體產水率為75而二級RO系統內則包含RO膜元件高壓泵加藥系統等

2.4.9三效蒸發器

三效蒸發器包括一三效蒸發器與分離器水環式真空泵一效強制循環泵三強制循環泵出料泵冷凝水泵組件,運行操作應用平流三效蒸發這一方法,也就是在各效中加入原水,從各效底部排出濃縮液,自蒸氣流向從第一效流到二效與三效處理規模設計為5.0t/h,每日運行時間為18h[4]

 

3制藥廢水零排放技術應用效果

廢水處理與回用系統在該制藥廠中投入使用,各個處理工藝段的實際運行情況如下:CODmg/L-1)原水為620~810,混凝沉淀出水為470~600,生化系統出水為40~53,二級RO摻水為2~4,蒸發器冷凝液為77~80TPmg/L-1)原水為6.0~9.1,混凝沉淀出水為1.5~2.0,生化系統出水為0.7~1.1,二級RO摻水0.01,蒸發器冷凝液為0.2~0.5TNmg/L-1)原水為18.0~36.0,混凝沉淀出水為16.1~30.1,生化系統出水為2.2~3.1,二級RO摻水0.05,蒸發器冷凝液為0.1~0.9SSmg/L-1)原水為120~280,混凝沉淀出水為46~61,生化系統出水為4~6,二級RO摻水1,蒸發器冷凝液1BOD5mg/L-1400SSmg/L-1300;電導率(μS·cm-1)原水為2110~2600,混凝沉淀出水為2115~2500,生化系統出水為2000~2512,二級RO摻水13~16,蒸發器冷凝液155~170pH為原水為6.30~7.55,混凝沉淀出水為8.05~8.50,生化系統出水為7.42~7.66,二級RO摻水6.33~7.0,蒸發器冷凝液7.25~7.6其中二級RO系統出水與生產工藝要求的用水水質規定完全相符,TPTN與檢出限相比較低,一級RO系統的產水率非常穩定的保持在70二級RO系統產水率必須控制在80,使用蒸發器冷凝液和二級RO進行濃水采集,隨后再次回到中間水池,即所謂的制藥廠生產廢水零排放操作

 

結束語

綜上所述,第一,建議使用混凝沉淀+缺氧+MBR+Z的方式,滿足生產工藝用水水質規定;第二,缺氧池內增設生物填料,加強脫氮效果混凝與生化系統能夠有效去除總磷總氮;第三,一級RO的產水率是70,二級RO的產水率是80如果進水COD保持在620~810mgL,二級RO產水COD2~4mg/L,去除率在99.3~99.7,且進水電導率是2110~2600μS/cm時,出水電導率為2115~25000μS/cm,脫鹽率在993~995%之間

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