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抗生素廢水深度處理催化氧化法

發布時間:2023-2-8 13:39:51  中國污水處理工程網

1、概述

醫藥工業的快速發展,給人類文明帶來了嶄新的篇章,但其生產過程所排放的廢水對環境的污染也日益加劇,嚴重威脅著人類的健康。醫藥工業中尤其以抗生素廢水最難處理,其因水量大、成分復雜、濃度和鹽分較高,色度和毒性較強,僅采用傳統的處理工藝很難做到CODcr達標排放。針對抗生素廢水存在的問題,擬選用催化氧化處理工藝對該廢水進行深度處理,以滿足出水穩定、達標的要求。為驗證催化氧化處理工藝對抗生素廢水處理的效果及穩定性,特實施抗生素廢水的中試研究。

2、中試實驗分析

本實驗采用催化氧化工藝對某抗生素生產企業(生產單硫酸卡那霉素原料藥)經前處理(生化處理)后的廢水進行研究,實驗設備具體見圖1。通過實驗系統分析了催化氧化反應中的pH值、反應時間、氧化劑和催化劑的投加量等因素對CODcr的去除率、廢水脫色率的影響,廢水經催化氧化處理后出水水質(具體見圖2)達到《發酵類制藥工業水污染物排放標準》(GB21903-2008)表2中的排放標準,實現了工業化的連續生產運行,為抗生素生產企業解決了環境問題。

2.1 催化氧化機理

催化劑FeSO4和氧化劑H2O2在酸性條件下,生成具有較強氧化性能的羥基自由基,羥基自由基氧化分解廢水中難降解的有機物,將其分解成CO2H2O,同時FeSO4被氧化成Fe3+,其具有一定的絮凝作用,Fe3+變成Fe(OH)3有一定的網捕作用,從而使CODcr和色度大幅度降低,最終廢水達標排放。

2.2 試驗部分

2.2.1 廢水水質

廢水由古田福興醫藥有限公司提供的前處理廢水(SBR出水),水質具體情況見表1

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2.2.2 中試實驗設備

催化氧化中試設備具體見圖1

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2.2.3 分析方法

CODcr:根據《水質化學需氧量的測定(HJ828-2017)》。

色度:稀釋倍數法。

中試實驗出水情況具體見圖2

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3、結果與討論

3.1 催化氧化反應期間pH值對CODcr及色度去除率的影響

氧化劑為濃度28%H2O2溶液,用量為廢水量的0.1%,催化劑為濃度30%FeSO4溶液,用量為廢水量的0.5%,在反應時間為3h的情況下,改變廢水反應中的pH值,測定催化氧化后CODcr的去除率和脫色率,所得結果見圖3

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由圖3可知,在催化氧化中廢水的pH值為4.55.5時,處理效果較好。

3.2 催化氧化反應時間對CODcr及色度去除率的影響

氧化劑為濃度28%H2O2溶液,用量為廢水量的0.1%,催化劑為濃度30%FeSO4溶液,用量為廢水量的0.5%,在廢水pH值為5的情況下,通過改變反應時間,測定催化氧化后CODcr的去除率和脫色率,所得結果見圖4。由圖4可知,在催化氧化反應時間為12h時,處理效果較好。

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3.3 氧化劑用量對CODcr及色度去除率的影響

催化劑為濃度30%FeSO4溶液,用量為廢水量的0.5%,在廢水pH值為5的情況下,反應時間為1h,通過改變氧化劑(濃度為28%H2O2溶液)用量,測定催化氧化后CODcr的去除率和脫色率,所得結果見圖5。由圖5可知,當氧化劑與廢水用量比為0.1%0.2%時,處理效果較好。

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3.4 催化劑用量對CODcr及色度去除率的影響

氧化劑為濃度28%H2O2溶液,用量為廢水量的0.1%,在廢水pH值為5,反應時間為1h的情況下,通過改變催化劑濃度為30%FeSO4溶液的用量,測定催化氧化后CODcr的去除率和脫色率,所得結果見圖6。由圖6可知,當催化劑與廢水用量比為0.5%0.6%時,處理效果較好。

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4、工程實例

4.1 基本情況

古田福興醫藥有限公司主要生產單硫酸卡那霉素、鹽酸金霉素等原料藥,該抗生素廢水具有水量大、濃度高、成分復雜,難降解等特點,其廢水處理工藝采用“前處理+深度處理”后達標排放,前處理工藝(SBR)出水水質見表1,排放量為800t/d,在此基礎上對廢水進行深度處理。

4.2 處理工藝

廢水處理工藝流程圖見圖7。公司廢水濃、稀分離,濃污水經收集后進入UASBA/O系統后,出水與稀污水進行混合,混合后進入SBR系統繼續生化,生化出水(CODcr大約在300mg/L),與HClFeSO4H2O2混合生成具有強氧化能力的羥基自由基,羥基自由基將氧化難降解大分子有機物,將其氧化成CO2H2O,同時生成Fe3+消除廢水中的色度,催化氧化反應后CODcr去除率可達到85%,廢水的脫色率達到92%,確保了出水水質穩定達到《發酵類制藥工業水污染物排放標準》(GB21903-2008)表2中的排放標準。

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4.3 工程裝置及運行結果

工程裝置見圖8,工程運行結果見表2

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4.4 處理成本

實際運行結果表明,催化氧化處理每t廢水耗電費用0.2元,藥劑用量1.5元,人工費0.3元,合計約2.0/t

5、結論

1)抗生素廢水成分復雜,濃度和鹽分高、色度和毒性大,僅采用傳統的生化處理達不到排放要求。

2)用催化氧化法處理抗生素廢水后段處理工藝的條件是:pH值為4.55.5,反應時間為12h,氧化劑與廢水的投加量比為0.1%0.2%,催化劑與廢水的用量比為0.5%0.6%,出水可達標排放。

3)前處理(生化處理)+深度處理(催化氧化)組合工藝在常溫下連續高效運行獲得成功,是一種行之有效的處理難降解、脫色廢水的方法。(來源:福州東航環保科技有限公司)

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