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高氮高磷制藥廢水處理工藝

中國污水處理工程網 時間:2016-1-8 8:29:13

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

  江西某醫藥科技有限公司以化學合成法生產腺嘌呤、4-氯-2-三氟乙酰基苯胺鹽酸鹽、白藜蘆醇等,產生的廢水中含有高濃度的氮、磷及有機污染物。由于原處理工藝選擇不合理,出水難以達標,為此決定在充分利用原處理設施基礎上進行改造,處理后出水的COD、NH3-N、TP均要滿足《化學合成類制藥工業水污染物排放標準》(GB 21904—2008)要求。

  1 工程概況

  1.1 水質情況

  該醫藥公司年產200 t腺嘌呤、300 t 4-氯-2-三氟乙酰基苯胺鹽酸鹽,30 t 白藜蘆醇等。一期廢水量為500 t/d,二期合計廢水量1 350 t/d。廢水分為高磷廢水、高氨氮廢水及綜合廢水,處理后需滿足《化學合成類制藥工業水污染物排放標準》(GB 21904—2008)要求。該廢水水質、水量及排放標準見表1。

  針對該廢水水質特點,采用MAP+ABR+A2/O組合工藝進行處理,控制工藝操作條件,其中MAP工段去除廢水中絕大部分氮、磷,同時生成磷酸銨鎂沉淀回收利用,ABR工段去除大部分有機污染物,A2/O工段進一步去除剩余有機污染物、氮、磷,以及經厭氧分解的有機氮、有機磷。

  1.2 工藝流程

  1.2.1 原工藝流程

  原有處理工藝流程見圖1。

 圖1 原工藝流程

  該工藝采用鈣鹽沉淀法除磷,CaO投加量大,處理效率不高,反應沉淀池2中投加PAC、PAM,處理費用高;高氨氮廢水接入高效蒸發器蒸發,耗能大;綜合廢水采用生物處理,原水COD較高,僅進行一級好氧生物處理耗能大且難以達到排放標準,故需對原工藝進行改造。

  1.2.2 改造后工藝流程

  改造后的廢水處理工藝流程見圖2。

 圖2 改造后工藝流程

  將原反應沉淀池1、2改為二沉池,新增MAP反應沉淀池1、2,同時脫氮除磷,投加藥劑MgCl2·6H2O處理效率高且費用低;新增ABR厭氧反應器進行厭氧生物反應,有機物負荷高、耗能少、效率高;將原接觸氧化池改為A2/O池,原接觸氧化池共有12格,1、2格改為厭氧池,3、4格改為缺氧池、5~12格改好氧池。原曝氣系統為穿孔管,1、2格拆除,3~4格保留起攪拌作用,5~12格拆除并新增微孔盤式曝氣器,提高氧的利用率,增大對COD的去除效果,同時具備生物脫氮除磷效果。

  高磷廢水由廠區內管道自流入調節池1,高氨氮廢水自流入調節池2,兩廢水水量按氮磷比例提升至MAP反應沉淀池1,調節pH至9.0~9.5,投加MgCl2·6H2O,出水進入MAP反應沉淀池2,調節 pH,繼續投加MgCl2·6H2O進一步去除氮、磷。MAP反應沉淀池2出水自流進入調節池3與綜合廢水混合,調節pH為6~9,提升至ABR池進行厭氧反應,提高廢水可生化性,去除大部分有機污染物。ABR出水進入A2/O池進一步去除有機污染物,同時生物脫氮除磷,出水進入二沉池,泥水分離后出水達標排放。 MAP反應沉淀池1、2的污泥主要為磷酸銨鎂,經板框壓濾機脫水裝袋后可作為肥料進行回收[1]。

  2 主要構筑物及設計參數

  該項目主要構筑物及設計參數見表2。

  3 工程實際運行與結果分析

  3.1 反應器的啟動

  (1)ABR啟動。ABR池接種污泥來自江西某污水處理廠厭氧污泥,接種時每個隔室的污泥質量濃度>10 g/L,啟動過程若反應器內污泥濃度不夠需及時補充。控制污泥泥齡,定期排放一定老化污泥,確保污泥的活性。啟動初期控制有機負荷為0.5kg/(m3·d),逐步提高,每次提高幅度為0.5 kg/(m3·d),系統適應后(即反應器出水COD穩定在1 000 mg/L)進行下一次提升,直至達到反應器設計負荷3.0kg/(m3·d)。有機負荷提升方式為增大反應器進水中生產廢水的比例,直至完全為生產廢水。經過3個月左右的馴化,污染物去除率維持在80%左右,系統抗沖擊能力良好,ABR啟動成功。

  (2)A2/O池啟動。A2/O接種污泥來自江西某污水處理廠好氧污泥,接種量50 m3。啟動初期,A2/O接入污泥后低負荷間歇運行,悶曝24 h,靜置2 h,出水并入新的廢水,重復這一過程至污泥有明顯增長。逐漸增大進水負荷,連續運行,好氧池曝氣量不變,DO逐漸下降,微生物明顯增長,有機物氧化消耗大量DO,啟動成功后SV增至30%,MLSS在3 000~4 000 mg/L,系統啟動成功,接入ABR反應器出水,正常運行。控制厭氧池、缺氧池pH為7.0~7.5,DO為0.5 mg/L;O池pH為7.0~8.0,DO為2~4 mg/L;消化液回流比200%,污泥回流比70%。

  3.2 系統穩定效果分析

  經過3個月的調試,各反應器均已成功啟動,系統正常運行,出水達標排放。COD、NH3-N、TP、pH均采用標準方法測定[2]。系統均穩定運行后,于2014年5月對水質進行監測,為期1個月。由于MAP反應沉淀池1、2的工作原理一致,運行時控制條件也一致,脫氮除磷效果相差不大,故此處只分析MAP反應沉淀池1的脫氮除磷效果。MAP反應沉淀池1的脫氮除磷效果見圖3~圖4,組合工藝的處理效果見表3。

 圖3 MAP 反應沉淀池1 對氨氮的去除效

 
圖4 MAP 反應沉淀池1 對TP 的去除效果

 

  由圖3、圖4可知,MAP反應沉淀池1中NH3-N去除率>85%,TP去除率穩定在95%左右,出水NH3-N、TP分別≤500、400 mg/L。再經MAP反應沉淀池2處理后,進入調節池3的廢水NH3-N、TP分別穩定在200、30 mg/L以下。由表3可知,調節池3有機物濃度較高且波動較大,但經改造后的組合工藝處理后,出水污染物維持在較低水平且水質較穩定,說明改造后的組合工藝有較強的抗沖擊負荷能力。綜合圖3~圖4及表3可知,整個改造后的工藝對COD、TP的去除率均在97%以上,NH3-N去除率也在93%以上,出水各項指標均達到化學合成類制藥工業水污染物排放標準要求(GB 21904—2008)。

  4 經濟分析

  該工程廢水處理成本為:人工費0.86元/m3,藥劑費6.15元/m3,水電費0.92元/m3,污泥處理費0.67元/m3,其他費用0.12元/m3。廢水水量為1 350 m3/d,處理成本為8.72元/m3。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

  5 結論

  (1)采用MAP+ABR+A2/O工藝處理高氮高磷廢水,處理效果良好,系統運行穩定,出水各項指標均達標,可為高COD高氮高磷制藥廢水的處理提供參考。(2)MAP法可同時去除氮、磷,氨氮去除率可達85%以上,磷去除率可達95%以上,處理高氮高磷廢水有較好的效果,生成的沉淀磷酸銨鎂也可作為肥料回收。(3)ABR高效厭氧反應器設計簡單,耐沖擊負荷,啟動時間短,處理效果好[3]。在整個工藝中可去除大部分COD,運行穩定后可去除80%有機污染物。

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