摘 要:本廢水處理工程由某大學環保應用技術研究所負責設計、施工、安裝、調試等技術指導。土建施工、設備安裝為期8個月,整個處理系統調試為期4個月,主要原因是各個工藝段分段安裝,故進行分期調試。
該酒精廠年產酒精7萬噸,生產原料為木薯,每天排放廢水量為2400m3/d,cod濃度為50000~70000mg/L、PH值為3~5、SS為40000~50000 mg/L、溫度80~100℃,屬于高濃度高懸浮物含量的有機廢水,治理工藝采用兩級厭氧+好氧,具體流程為:
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本廢水處理工程由某大學環保應用技術研究所負責設計、施工、安裝、調試等技術指導。土建施工、設備安裝為期8個月,整個處理系統調試為期4個月,主要原因是各個工藝段分段安裝,故進行分期調試。具體調試過程為:
一級厭氧池調試為期2個月,調試過程為:
1.按10%接種量對本廠的一級厭氧池的其中一個池接種,菌種來源于另一酒精廠的已運行厭氧池;
2.對接種的厭氧池進行升溫到55℃,升溫時長為20天;
3.增加厭氧池負荷,達到設計值,時長為20天;
4.將已調試好的厭氧池中菌種分配到其它幾個一級厭氧池;
5.對所有一級厭氧池同時升溫、增加負荷調試,時長20天,各池分別達到設計負荷,一級厭氧調試結束。
二級厭氧調試為1個月,調試過程如下:
1. 按25%接種量對二級厭氧池接種,菌種來源于城市污水處理廠的消化污泥;
2.對已接種的二級厭氧池進行升溫到35℃,升溫時長為7天;
3.逐漸增加二級厭氧池負荷,時長為20天,達到設計值;
在兩級厭氧調試好運行2個月后,好氧系統才安裝完,好氧池調試過程為:
1.按10%接種量接種城市污水廠好氧脫水污泥;
2.對已接種的好氧池悶曝1天;
3.第一次進水按設計負荷50%運行7天,再按20%設計值增加好氧負荷,同時確保出水達標,20天達到設計值;
(注:對于厭氧中的固液分離系統不需調試。)
本廠酒精廢水處理工程從設計、施工、安裝、調試總時長約一年,出水達到國家、地方標準,該廠的廢水治理工程的成功運行得到了相關多級領導部門的好評,同時也為其它酒精廠家提供了可行的廢水治理榜樣。在酒精行業中為廢水治理也作出了較大的貢獻,為自己樹立了良好的企業形象,在酒精行業中處理于良好的競爭地位。來源:中國環保頻道