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焦化廢水除氰工藝優(yōu)化

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2022-1-6 9:26:45

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  1、焦化廢水來(lái)源及水特征

  焦化廢水中有機(jī)物成分復(fù)雜,主要的有機(jī)物有CODcr含量2500-4500mg/L;氰化物10-20mg/L;DOD51200-2000mg/L;NH3-N400-1000mg/L;酚150~200mg/L;硫化物6-15mg/L;油分200-1000mg/L,pH6.5-8.5。焦化廢水的來(lái)源是煤高溫裂解得到焦炭和煤氣并在生產(chǎn)過(guò)程中回收焦油和苯等副產(chǎn)品的過(guò)程。焦化廢水的水質(zhì)特點(diǎn),一是成分復(fù)雜。按污染物可分為無(wú)機(jī)物和有機(jī)物兩大類(lèi):無(wú)機(jī)物以銨鹽形式存在,有機(jī)物以酚類(lèi)化合物為主。二是含有大量的難降解的物質(zhì)和有毒有害的物質(zhì)。三是氨氮濃度大且危害大。

  2、焦化廢水處理中存在的問(wèn)題

  焦化廠酚氰廢水處理站采用OAO工藝,排放廢水滿(mǎn)足GB13456-1992《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求;后根據(jù)GB16171-2012《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行了提標(biāo)改造。具體改造內(nèi)容如下:

  ①生化段改造為HLA+O1-A/O2工藝;

  ②后處理改為二級(jí)加藥沉淀工藝;

  ③新增深度處理段,由臭氧接觸氧化、中間水池、曝氣生物濾池、多介質(zhì)過(guò)濾、活性炭過(guò)濾、清水池組成。

  提標(biāo)改造工程進(jìn)行調(diào)試并投用,部分水質(zhì)指標(biāo)并沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)要求,后經(jīng)過(guò)多方排查發(fā)現(xiàn)焦化廢水進(jìn)水中的硫氰化物是影響提標(biāo)改造后水質(zhì)指標(biāo)異常的關(guān)鍵。當(dāng)初提標(biāo)改造設(shè)計(jì)并沒(méi)有考慮硫氰化物對(duì)系統(tǒng)的影響,但是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析和理論研究,發(fā)現(xiàn)SCN-是影響后續(xù)生化處理系統(tǒng)脫氮的主要因素,而且SCN-的生化降解需要足夠的水力停留時(shí)間,并受廢水中揮發(fā)酚濃度的直接影響;另外,SCN-降解后的產(chǎn)物主要是氨氮,增加了脫氮負(fù)荷,未完全降解的SCN-又會(huì)抑制硝化菌的活性,使整個(gè)生化系統(tǒng)出現(xiàn)連鎖抑制反應(yīng),最終影響整個(gè)生化系統(tǒng)的處理效果。

  3、解決方案

  針對(duì)酚氰廢水中硫氰化物含量高且不穩(wěn)定的情況,必須對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造,經(jīng)過(guò)工藝技術(shù)論證后確定在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上增加1套預(yù)脫氰系統(tǒng)。

  ①曝氣脫氰池改造:原有初曝池改造為曝氣脫氰池,增加曝氣管336m;

  ②曝氣脫氰沉淀池改造:將現(xiàn)有未投入使用的沉淀池2改造為曝氣脫氰沉淀池,增加1臺(tái)中心傳動(dòng)刮泥機(jī),2臺(tái)污泥回流泵,2臺(tái)消泡泵;

  ③管路改造:將氣浮器出水連接到曝氣脫氰池,預(yù)脫氰池出水自流到脫氰沉淀池,沉淀池底部污泥回流到預(yù)脫氰曝氣池,脫氰沉淀池出水滿(mǎn)流到HLA池,另外保持氣浮池到HLA池管路不變。

  4、調(diào)試情況

  4.1 調(diào)試步驟

  ①調(diào)試小組根據(jù)前期的脫氰池生物菌培養(yǎng)方案由沉淀池分批向脫氰池輸送泥水,在確保不影響原酚氰生化系統(tǒng)運(yùn)行情況下分3次將總計(jì)約1500m3的生化污泥送進(jìn)脫氰池,此期間原生化系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定無(wú)異常;

  ②2天后向預(yù)脫氰池補(bǔ)充工業(yè)水約300m3,此時(shí)預(yù)脫氰池3廊道基本滿(mǎn)流。開(kāi)啟脫氰池污泥回流泵并微開(kāi)曝氣進(jìn)行內(nèi)部循環(huán),確保脫氰池生物污泥均勻及活性,期間持續(xù)補(bǔ)充工業(yè)水至脫氰池滿(mǎn)流。因脫氰池生化污泥較多,剛開(kāi)始曝氣就發(fā)現(xiàn)預(yù)脫氰池泡沫較多且不可控,通過(guò)調(diào)節(jié)曝氣管閥門(mén)控制預(yù)脫氰池曝氣量,同時(shí)開(kāi)消泡液回流泵對(duì)系統(tǒng)泡沫進(jìn)行消泡;

  ③逐步提高進(jìn)入預(yù)脫氰池的氣浮池來(lái)水量,控制脫氰池溶氧在2%-5%,期間化驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)正常,脫氰池出水氨氮、COD、硫氰化物都有所下降,但系統(tǒng)的堿度也出現(xiàn)一定下降;

  ④穩(wěn)定1周后將脫氰池系統(tǒng)進(jìn)水提高至5m3/h,溶氧仍控制在2%-5%,檢測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)比較穩(wěn)定,但脫氰池曝氣硝化反應(yīng)后堿度下降較快,立即向脫氰池均勻加1t純堿,以后根據(jù)堿度連續(xù)向脫氰系統(tǒng)補(bǔ)充堿源。預(yù)脫氰池系統(tǒng)逐步趨于穩(wěn)定,1周后逐步提高脫氰池進(jìn)水量直至滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行(35m3/h),檢測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)正常、穩(wěn)定,預(yù)脫氰池各指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

  4.2 調(diào)試過(guò)程中存在的問(wèn)題

  ①脫氰池生化污泥濃度較高,SV30超過(guò)60%;

  ②剛開(kāi)始風(fēng)量不好調(diào)節(jié),要在保證原生化系統(tǒng)穩(wěn)定情況下做好溶氧控制;

  ③泡沫較多不好控制,風(fēng)管開(kāi)很小的情況下出現(xiàn)了泡沫溢流現(xiàn)象,因此各個(gè)廊道風(fēng)管要分別開(kāi),開(kāi)始只開(kāi)三分之一,后續(xù)開(kāi)一半;

  ④脫氰池硝化反應(yīng)后堿度下降明顯,影響系統(tǒng)運(yùn)行,之前方案考慮不周;

  ⑤調(diào)試過(guò)程中原計(jì)劃加葡萄糖,根據(jù)脫氰池實(shí)際運(yùn)行情況不需要投加,系統(tǒng)本身碳源可以滿(mǎn)足脫氰池要求;

  ⑥脫氰池進(jìn)水指標(biāo)波動(dòng)對(duì)系統(tǒng)有一定影響,化驗(yàn)跟蹤不足。

  5、結(jié)語(yǔ)

  近年來(lái),隨著人們環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng),我國(guó)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也日漸嚴(yán)格。焦化廢水采用納濾工藝進(jìn)行深度處理會(huì)產(chǎn)生大量高濃度的含氰納濾濃水。針對(duì)高氰離子的納濾濃水,對(duì)比考察了Ca(OH)2和CaCl2兩種鈣鹽在焦化納濾濃水中的除氰效果。(來(lái)源:山西焦化集團(tuán)有限公司)

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