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奶牛場廢水處理短程硝化-厭氧氨氧化耦合工藝

發布時間:2023-12-28 15:38:33  中國污水處理工程網

據統計,2019年我國全年豬、牛、羊、禽肉產量約為7649t,其中牛肉產量和牛奶產量分別為667t320t,同比2018年增長了3.6%4.1%。畜禽養殖業日漸趨向規;、集約化和現代化發展,截至2018年全國有將近90000個集約化規模養殖場。規;B殖廢水中含有高濃度氮和磷,是農業污染源之一。隨著畜禽養殖廢水量的不斷增加,畜禽養殖業與生態環境的矛盾日益凸顯,如何治理畜禽養殖廢水成為養殖業可持續發展的一大難題。物化法、自然生態法、生物法等傳統處理技術存在處理成本高、二次污染、出水氨氮或總氮含量無法達標等問題。研究結果表明,短程硝化-厭氧氨氧化耦合工藝可以實現高濃度氨氮廢水的達標排放,且運行費用低廉。

福建省某奶牛養殖場采用機械刮板干清糞工藝,將刮出的牛糞作為堆肥原料,牛尿、沖欄水以及轉盤式擠奶機的洗滌水收集后排入污水站處理;污水站原來采用沼氣池+氧化塘的處理方式,但是難以承受高密度養殖帶來的過量有機負荷,糞污資源化利用效率較低,糞污的污染問題比較突出,不能完全滿足標準化生態養殖場的環境治理需求。本研究擬采用短程硝化與厭氧氨氧化組合工藝優化處理該奶牛養殖場沼氣池出水,使出水滿足《農業灌溉水質標準》(GB50842005),同時為該組合工藝在養殖廢水處理中的推廣應用提供參考依據。

1、福建省某奶牛養殖場沼氣池出水的水質情況介紹

試驗于20183月份在福建省某奶牛養殖場進行,試驗污水主要來源于該奶牛養殖場的牛尿、沖欄水以及轉盤式擠奶機的洗滌用水等,總水量為40m3/d。試驗污水經集糞池、固液分離、沼氣池處理后其化學需氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)、亞硝酸鹽氮(NO2--N)、硝酸鹽氮(NO3--N)、總氮(TN)水質指標見表1。

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2、沼氣池出水處理工藝

2.1 處理工藝流程

奶牛養殖場沼氣池出水經預處理、短程硝化-厭氧氨氧化耦合反應、化學除磷、臭氧氧化消毒處理后排放到儲液池,具體工藝流程見圖1

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預處理即調節池調節水質水量,降低后續處理的沖擊負荷;短程硝化-厭氧氨氧化耦合發應即對廢水進行脫氮處理,降低水中的總氮濃度并進一步降解水中的有機物質;化學除磷即降低廢水中磷含量,確保達到廢水排放指標;臭氧氧化消毒即利用臭氧反應罐對廢水進行脫色、除臭、消毒,消毒后的廢水進人儲液池儲存排放或用于灌溉奶牛場配套的牧草種植地。

2.2 各處理中的迚筑物設計參數

2.2.1 預處理

格柵:大小為1.0m(長)x2.0m(寬)x1.5m(高),磚混結構。調節池11座,大小為5.0m(長)x6.0m(寬)x4.5m(高),設計調節時間24h,鋼砼結構。

2.2.2 短程硝化-厭氧氨氧化耦合反應

系統分別以序批式活性污泥(SBR)池和上流式厭氧污泥床反應(UASB)池作為短程硝化反應池和厭氧氨氧化反應池。SBR池:1座,有效容積為60m3,大小為4.0m(長)x5.0m(寬)x3.5m(高),鋼砼結構,進水管道安裝換熱器,池頂加蓋,池體采取保溫措施,并監控池內溶解氧(DO)、PH值、氧化還原電位(0RP)、溫度。調節池21座,大小為5.0m(長)x3.0m(寬)x4.5m(高),設計調節時間12h,鋼砼結構。UASB池:1座,有效容積為10m3,大小為1.5m(直徑,φ)x6.5m(高),碳鋼結構,進水管道安裝換熱器,池頂加蓋,池體采取保溫措施,并監控池內pH值、0RP、溫度。沉淀池:大小為1.5m(長)x2.0m(寬)x4.0m(高),鋼砼結構。

2.2.3 化學除磷

除磷反應池:大小為1.5m(長)x0.5m(寬)x4.0m(高),鋼砼結構。終沉池:大小為1.5m(長)x2.0m(寬)x4.0m(高),鋼砼結構。

2.2.4 臭氧氧化消毒

臭氧反應罐:有效容積為1.0m3,大小為0.8m(φ)X2.0m(高),不銹鋼結構。

3、短程硝化-厭氧氨氧化耦合處理試驗設計

分別單獨調試SBR池和UASB池,使二者滿足短程硝化和厭氧氨氧化條件,當SBR池穩定運行且出水中NO2--N/NH4+-N比例為1.2~2.0時,出水直接輸送至調試穩定后的UASB池,穩定運行45d,每天測定SBR池和UASB池進出水中CODNO2--N、NH4+-N、TN的含量,計算TN去除率、NO2--N/NH4+-N、NO2--N累積率、△NO2--N/NH4+-N(NO2--NNH4+-N的去除量比值)。水質指標測定方法均按照國家生態環境部發布的標準方法進行監測。

短程硝化條件:溫度為(32±1)℃,初始PH值為7.6~8.3,初始游離氨(FA)濃度為5~25mg/L,曝氣量為2.5m3/L,DO0.2~0.6mg/L。厭氧氨氧化條件:溫度為1835℃,進水PH值為7.0~7.6,水力停留時間(HRT)12.2h。如果SBR池和UASB池調試階段排出的廢水無法達到排放標準,則廢水回流至對應調節池。利用在線監測系統監控SBR池和UASB池內溫度、ORP、PH值和DO的變化情況,控制HRT,使系統穩定運行。

4、短程硝化-厭氧氨氧化耦合處理工藝效果分析

4.1 短程硝化-厭氣氨氣化處理中水質指標受化情況

結果見圖2。

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由圖2可知:SBR池進水中的CODNH4+-N的濃度范圍分別為6501125mg/L210~260mg/L,出水中CODNH4+-N的濃度范圍分別為240~300mg/L120~164mg/L,見圖2A、C。SBR池中經短程硝化處理后的出水作為UASB池進水,UASB池進水中CODNH4+-N濃度與SBR出水中濃度保持一致(見圖2A、B、C、D)。UASB池出水中COD濃度在整個過程中較為穩定,平均約為48mg/L;而出水中NH4+-N濃度在整個過程中呈下降趨勢,0~11d濃度范圍為35~51mg/L,12~29d濃度范圍為21~30mg/L,之后濃度范圍為6~28mg/L(見圖2CD)。

SBR池進水中NO2--N濃度范圍為125~175mg/L,出水中濃度范圍為182~247mg/L;進出水中NO3--N濃度變化不明顯,其中進水中的濃度約為6mg/L,出水中的濃度范圍為4.55.5mg/L(見圖2E),結合圖2B說明SBR池中發生短程硝化反應,NO2--N得到了積累。UASB池進水中的NO2--N濃度范圍為156~222mg/L27d后出水中的濃度約為25mg/L;而進出水中NO3--N濃度約為6mg/L25mg/L(見圖2F),說明UASB池中反硝化反應受到限制,厭氧氨氧化反應起主要的脫氮作用。

SBR池出水中NO2--N/NH4+-N基本維持在1.4~20之間,后期(35d)平均約為1.8(見圖2G),說明污水的硝化反應穩定;UASB池進水中W)[-N/NH4+-N基本在1.231.76之間波動(見圖2H)

TN去除率在整個過程呈上升趨勢,去除效率集中在80%~90%之間(見圖2I)。

4.2 短程硝化反應中NO2--N累積率及厭氧氨氧化反應中△NO2--N/NH4+-N變化情況

結果見圖3和圖4。

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由圖3和圖4可知:在短程硝化過程中NO2--N累積率大于94%以上,說明SBR池中硝化效果良好。厭氧氨氧化過程中△NO2--N/NH4+-N1.2~1.9之間,結合NO3--N產生量,說明UASB池中還存在亞硝化菌和反硝化菌的作用,因此各氮素的變化符合厭氧氨氧化氮素變化基本規律。

4.3 短程硝化-厭氧氨氣化耦合處理的可行性分析

短程硝化-厭氧氨氧化耦合處理試驗奶牛場沼氣池出水的可行性分析結果見表2

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由表2可知:短程硝化-厭氧氨氧化耦合處理出水中的平均COD濃度為48mg/L,平均去除率為94.3%;出水中的平均NH4+-NTN濃度分別為27mg/L56mg/L,平均去除率為88.4%85.5%。出水中CODNH4+-NTN含量均符合國家標準《畜禽養殖業污染物排放標準》(二次征求意見稿)的要求,說明該組合工藝有利于奶牛場養殖廢水的處理,技術可行,環境效益良好。

5、短程硝化-厭氧氨氧化耦合處理沼氣池出水的經濟效益分析

短程硝化-厭氧氨氧化耦合處理的運行成本為電費及藥劑費。處理每噸廢水用電成本約為1.58元。藥劑主要為短程硝化反應中穩定PH值添加的燒堿(NaOH)及脫水過程中使用的聚丙烯酰胺(PAM),處理每噸廢水燒堿用量為0.050kg,PAM用量為0.025kg,燒堿單價為3.8/kg,PAM單價為10/kg,則處理每噸廢水藥劑費約為0.44元。因此,短程硝化-厭氧氨氧化耦合處理每噸廢水的電費和藥劑費成本合計約為2.02元。

目前采用其他工藝處理每噸廢水的電費和藥劑費成本為4.12~9.67元,與之相比,采用短程硝化-厭氧氨氧化耦合工藝則具有較大的節能優勢,主要是因為短程硝化與厭氧氨氧化工藝特點是使主要生物反應過程集中在厭氧段及缺氧段,對氧氣需求量明顯減少,因此設備充氧能耗大幅度下降,使系統整體運行費用大幅度減少,較傳統生物處理工藝經濟效益好。

6、結論

通過SBR池和UASB池實現短程硝化和厭氧氨氧化耦合,并利用該耦合工藝處理奶牛場沼氣池出水,使用在線水質監測合理控制HRT,使系統運行穩定。短程硝化-厭氧氨氧化耦合工藝對奶牛場沼氣池出水中的COD、NH4+-NTN去除效果好,平均去除率分別為94.3%、88.4%、85.5%,且出水中平均濃度分別為48,27,56mg/L滿足《畜禽養殖業污染物排放標準》(二次征求意見稿)的要求。短程硝化-厭氧氨氧化耦合工藝處理每噸廢水的藥劑和用電成本合計約為2.02元,較其他處理工藝表現出明顯的經濟優勢,說明短程硝化-厭氧氨氧化耦合工藝在處理高氨氮養殖廢水中具有較高的應用價值。(來源:武夷學院生態與資源工程學院/福建省生態產業綠色技術重點實驗室,.福建省環境科學研究院)

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