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磷化電鍍廢水處理工程設計

中國污水處理工程網 時間:2011-6-18 14:58:52

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

磷化和電鍍作為重要的防腐蝕防銹預處理工藝[1],是多個工業領域不可缺少的重要加工過程[2],例如電子、儀表、車輛、電器等行業[3]。但是磷化和電鍍工藝在使用過程中產生的廢水,不僅含有大量的各類高分子樹脂、表面活性劑、有機溶劑、乳化油等有機污染物[4],而且含有磷酸鹽、氰化物、酸、堿以及六價鉻、銅、鋅、鎳、鎘等重金屬污染物,這些重金屬離子和氰化物有些屬于致癌、致畸、致突變的劇毒物質[5],如不經過處理直接排放會對周圍環境及人體產生極大的危害[6]。目前處理這類廢水的方法主要有化學法、電解法、反滲透法、電滲析法、活性炭法、生物法等[7]。重慶某公司是一家專業從事特種機械、摩托車(含發動機)、汽車及零部件生產的企業,定點生產五十鈴N系列、P系列輕型汽車前橋。該公司十七車間主要負責公司產品的表面處理工作。對產品進行磷化和電鍍處理,達到生產的需要。十七車間在生產過程中會使用大量強酸、強堿、磷化物、重金屬。因此每天都會產生含有多種重金屬的廢水,造成環境污染和危及周邊地區人民的身體健康,必須進行嚴格的治理。

1·設計水質水量及排放標準

該公司表面處理車間廢水水量比較穩定為25m·3h-1,其中電鍍廢水為10 m·3h-1,酸洗磷化廢水為15 m·3h-1。其設計進水水質和排放標準分別見表1和表2。

2·工藝流程

2.1原工藝流程

廢水處理工藝流程見圖1。

從圖1可以看出,原廢水處理工藝采用化學法對廢水進行處理,具有工藝簡單、操作簡便等特點,但其缺點也是明顯的。監測報告顯示,出水水質中pH、 Zn2+、磷酸鹽時有超標,鐵離子濃度高,影響色度。經分析,該工藝存在以下缺陷:(1)調節池中沒有攪拌裝置,無法起到的均勻水質的作用,加藥量難以控制,增加了后續處理單元的處理難度;(2)原有設計中沒有考慮到磷酸鹽去除與重金屬離子去除之間的pH差異問題,造成實際運行時為了保證重金屬離子的達標排放而影響到磷酸鹽的去除;(3)污泥池過小,造成其負荷較高,經常出現污泥翻滾現象,同時污泥池還存在布水不合理,死角過多,排泥不暢等問題;(4)原處理工藝沒有考慮到酸洗磷化過程中不定期排出酸濃度極高含鐵的清洗液,造成原廢水處理工藝對鐵離子的去除效果不明顯。

2.2改造思路

針對原廢水處理工藝存在的不足,采取如下的改造措施:(1)調節池增設空氣攪拌系統,均勻水質,方便后續加藥控制;(2)新建1座沉淀池,降低沉淀池負荷,使其降低到1.5m·3m-2;(3)新建1座曝氣氧化池,通過機械供氧將出水中的Fe2+氧化為Fe3+,再經加堿后絮凝沉淀,從而達到去除 Fe2+的目的;(4)增加絮凝系統,通過該系統去除鐵離子和磷酸鹽。同時可以查看中國污水處理工程網更多技術文檔。

2.3改造后工藝流程

改造后的處理工藝流程如圖2所示。含鉻電鍍廢水經調節池均勻水質后,進入JD-10型電鍍廢水處理機處理,其出水和經過調節水質后的酸洗磷化廢水一同進入JD-25型電鍍廢水處理機進行處理,處理后的廢水進入沉淀池進行固液分離。廢水在沉淀池停留2 h以后,進入曝氣氧化池,停留2.5 h,將出水中殘余的Fe2+氧化為Fe3+后進入絮凝反應池。在絮凝反應池,投加PAM和石灰乳去除廢水中殘留的鐵離子和磷酸鹽。絮凝反應池出水進入二沉池,廢水在二沉池停留2h后進入中間水池。中間水池的廢水 通過過濾入過濾罐,經過濾后進一步去除懸浮物后進入到中和水池,加酸調整pH后進入清水池達標排放。

過濾罐的水頭損失達到一定程度后需要進行反沖洗,反沖洗排水進入曝氣氧化池再處理。JD-10、JD-25型電鍍廢水處理機中的浮渣和污泥,沉淀池、二沉池的污泥一同排入污泥濃縮池,經過濃縮后的污泥進入板框壓濾機進行脫水處理,經脫水處理的干污泥送危險廢物處理中心處置。

3·主要構筑物及設備參數

污水處理站主要構筑物及設備參數見表3。

4·處理效果

工藝改造完成后,連續試運行90 d,系統運行良好,出水穩定。檢測結果顯示,Cr6+、Fe2+、PO43-、Cu2+等主要污染物的去除效果明顯,各項指標均達到電鍍行業的污染物排放標準(GB 21900-2008)要求(見表4)。

5·經濟效益

該工程總投資約68.72萬元,其中設備投資為34.63萬元,土建投資17.68萬元,設備安裝及其它投資16.41萬元;新增廢水處理費用0.49元·m-3,其中電費0.24元·m-3,藥劑費0.25元·m-3。

6·結論

在基本保留原廢水處理工藝的基礎上,針對pH、鐵離子和磷酸鹽超標等問題,通過增加曝氣氧化、絮凝沉淀等工藝對原有工藝進行改造。改造完成后,系統運行良好,出水各項指標均達到電鍍行業的污染物排放標準(GB21900-2008)要求,實現了達標排放。

參考文獻:

[1]曾德芳,徐保林.一種脫磷絮凝劑處理磷化廢水的試驗研究[J].材料保護,2009,42(1):79-81.

[2]焦利敏,廖學品,石碧.膠原纖維固載鐵對電鍍廢水中Cr(Ⅵ)的吸附[J].工業水處理,2008,28(9):17-20.

[3]余長亮,鄒霞,高翔.電化學在表面處理行業廢水治理中的應用[J].江西化工,2008,(1):72-74.

[4]蔣宏國,潘劍波,楊春志.汽車電泳磷化廢水的特點及處理[J].環境污染治理技術與設備,2003,4(4):85-87.

[5]王亞東,張林生.電鍍廢水處理技術的研究進展[J].安全與環境工程,2008,15(3):69-72.

[6]劉啟明,林錦美,黃錦山.電鍍廢水分類化學處理法工程設計實例[J].工業水處理,2008,28(4):65-67.

[7]朱靖,張瑤.電鍍廢水綜合治理技術及應用[J].水處理技術,2008,34(6)89-91.來源:谷騰水網

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