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合成氨廢水CASS工藝處理

中國污水處理工程網 時間:2009-6-9 14:49:50

污水處理技術 | 匯聚全球環保力量,降低企業治污成本

重慶市江津禾豐化工有限公司為肥生產企業,年產尿素1.2×105t,食品添加劑1.0×104t。為了建設環境友好型企業,公司近年來推行清潔 生產,相繼對循環水,清污分流等進行了一系列有利于節能環保的技術改造,2005年建成了終端污水處理裝置,將各車間廢水集中進行處理后達標排放。

1 廢水來源、水質水量特點及排放要求

1.1廢水來源

        廢水來源主要是合成氨系統和尿素系統所排工業廢水,包括各機密封冷卻水、鍋爐排污、循環冷卻水排污、過濾罐洗滌用水及脫鹽水、酸堿再生廢水等。

1.2水質水量特點

        廢水中,NH3-N是主要污染物,缺磷,少有機物,另含少量尿素及無機鹽。水質色度低,不渾濁。每天廢水排放量大約1000t,但瞬時排放量起伏不定,洗罐時流量較大。

1.3排放要求

        廢水排放執行公司內控標準,內控標準嚴于GB13458-2001{合成氨工業水污染物排放標準》。

2 CASS工藝

2.1工藝選擇

        依據本公司廢水中的污染物為NH3-N,處理的主要任務是脫,使其達標排放。而當前污水處理脫除磷普遍采用生化法或以生化法為主的組合工藝,經多方論證,反復比較,我們決定采用適合本公司水質特點,比較先進的CASS工藝進行處理。通過生物脫處理后的廢水能穩定達標排放。

2.2工藝原理


        CASS法是在間歇式活性污泥法(SBR法)的基礎上演變而來的一種廢水處理技術。在好氧條件下,廢水中的氨(或銨)態經亞硝化細菌的作用,首先轉化成 亞硝態,然后經硝化細菌的作用迅速轉變成硝態;改變廢水運行條件,使其處于厭氧狀態,在反硝化細菌的作用下硝態又被逐漸還原成亞硝態、一氧化、 氧化二、最后變成氣逸出,從而達到脫的目的。

2.3工藝流程

        構筑物及設備

        (1)格柵池包括4臺人工啟閉機和1臺柵距為0.5cm的格柵機。
        (2)調節池規格10m×10m×5m(第3項乘數為高度,后同)有效容積450m3。,停留時間10h;提升3臺(電磁流量計3支),每臺流量30m3/h,超聲波液位計1支。
        (3)事故池規格10m×5m×5m,有效容積225m3,停留時間5h;潛污1臺。
        (4)CASS池2套,規格相同,并聯運行。其中:a.生物選擇區(厭氧區)5m×4m×5.5m,容積110m3。b.預反應區(兼氧區)4m×4m×5.5m,容積88m3,池底平行排列4根微孔曝氣。c.主反應區20m×4m×5.5m,容積440m3,內設污泥回流1臺;池底安裝16根微孔曝氣,1臺美國哈希(HACH)公司DO(溶解氧)儀及1支熱電阻溫度計;潷水器位于CASS池末端,潷水深度1.5m,排水量300m3/h;排泥2根,將剩余污泥排入污泥池。
        (5)中間水池6m×10m×5m,容積300m3,用于貯存CASS池潷水,水經人工檢測和在線監測合格后外排或進入回用系統。
        (6)回用水池6m×4m×5m,容積120m3,內設回用水1臺,流量60m3/h,功率18kw;反沖1臺,功率11kw,用回用池水反洗過濾,洗滌水回調節池。
        (7)污泥池2m×3m×2.5m,容積15m3,內置污泥1臺,流量20m3/h,將CASS池外排污泥抽到污泥濃縮池。
        (8)污泥濃縮池2.5m×6m×6m,容積90m3,螺桿2臺,壓力80kg/cm,功率3kw,污泥經重力沉降后,上清液回到事故池重新處理,濃縮污泥用螺桿送至板框壓濾機壓濾成泥餅。
        (9)過濾罐d-1600mm,處理量30m3/h。
        (10)鼓風機房鼓風機(曝氣機)3臺,風量9.18m3/min,功率18.5kW。
        (11)脫水間板框壓濾機1臺,過濾面積20m3,濾室容積250I,壓力1.0MPa,壓濾水進調節池。
        (12)加藥問3臺,流量30/Lh,分別為營養劑(甲醇、淀粉、磷酸三鈉等)加藥、混凝劑加藥、消毒劑加藥各1臺。
        (13)分析室精密pH計,分光光度計,COD回流裝置等。
        (14)總控室PLC(可編程邏輯控制器),電腦等,監控現場運行。同時電腦與公司生技處聯網,有關人員可以及時指導廢水處理工作。
        (15)在線監測室在線監測NH3-N分析儀(美國HACH公司),COD分析儀(美國HACH公司)及超聲波流量計各1臺。

4 系統啟動運行狀況

        本工程于2005年12月20日竣工并開始試車運行,從江津排水有限責任公司外排污泥中引種脫水污泥,每池大約5t。在微生物接種、馴化、培養工作中,先 采用“悶曝”方式,不進水不排水,投入污泥后,只進少量清水曝氣,外加一定量的雞糞、豬糞等營養物。“悶曝”幾天待活性污泥開始形成并逐漸增加后,開始少 量進廢水,30m3/次,然后連續曝氣1~2天,監測污泥MLSS(>3000mg/I)及SV(>10%)合格后,增加廢水進水量至40m3/h,按照相同方式進行培養直至進水達到設計要求。經過約30天后,在電鏡下觀察到明顯的鐘蟲等原生動物,表明培菌已經成功。該處理裝置進入污水處理試運行階段后,經公司質檢科、廢水在線監測儀連續監測分析SVMISS、pH、NH3-N、COD、SS等項目,結果顯示出水穩定達標(表2)。
 
        由表2可以看出,經過終端處理后,NH3-N和COD濃度顯著降低,平均去除率分別達到NH3-N79.65%,COD 80.82%,說明污水處理效果良好。

5 技術經濟分析

5.1投資建設

        工程占地面積約1500m3,投資400萬元,2005年8月開工建設,2005年12月整個終端處理系統竣工,投入使用后一直運行正常,水質穩定達標。

5.2運行費用

        處理每噸廢水,電費0.066元,在線監測試劑費0.066元,投加藥劑費0.05元,人工分析用藥品費0.016元,工資0.2元,未計設備折舊,運行費用為0.4元。

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